JPH0770626A - 転炉製鋼法 - Google Patents
転炉製鋼法Info
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- JPH0770626A JPH0770626A JP6011027A JP1102794A JPH0770626A JP H0770626 A JPH0770626 A JP H0770626A JP 6011027 A JP6011027 A JP 6011027A JP 1102794 A JP1102794 A JP 1102794A JP H0770626 A JPH0770626 A JP H0770626A
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Abstract
ん・脱炭または脱硫・脱りん・脱炭するための方法を提
供する。 【構成】 底吹き攪拌動力を1.0kW/t以上、処理
後のスラグ中のCaO/SiO2 を0.6〜2.5、処
理終点温度を1200℃〜1450℃とする。さらに、
上吹き送酸速度を2.5Nm3 /min/t以上とす
る。また、上吹き送酸速度、底吹きガス流量、あるいは
上吹きランス高さの調整により、処理後のスラグ中T.
Fe濃度が10〜30重量%となるように制御する。ま
た、第1工程として、処理後のスラグ中のCaO/Si
O2 が0.7〜2.2、T.Feが10〜30重量%、
処理終点温度が1200℃〜1450℃となるように投
入フラックス量および底吹きガス量を調整し、第2工程
として底吹きガスを継続的に吹込み、かつ速やかに炉を
横転させて生成スラグの60%以上を排滓し、第3工程
として炉を正立後脱炭精錬を行う。
Description
いて効率よく脱りん精錬、脱りん・脱炭精錬、または脱
硫・脱りん・脱炭精錬を行うための方法に関するもので
ある。
ん鋼の安定溶銑に関して、従来溶銑の脱りん法として、
(1)トーピードカー内の溶銑に脱りん用フラックスを
インジェクションして予備脱りんを行う方法、(2)取
鍋内の溶銑に脱りん用フラックスをインジェクションす
るかもしくは吹付けて、予備脱りんを行う方法、あるい
は(3)2基の転炉を用いて、一方で脱りんを行い、他
方で脱炭を行う方法(例えば、特開昭63−19521
0号公報)が用いられている。
の溶銑搬送容器を用いた場合、容器容量が小さく強攪拌
精錬を行うことが困難で、特に脱りん反応は平衡から遠
く、目標の脱りん量を達成するためには必要以上のフラ
ックスを使用しなければならず、かつ精錬に長時間を要
すという欠点がある。脱りん精錬時間は、プロセス
(1)で約20分、プロセス(2)で約11分が最短で
あった。転炉型容器を使用すればこの欠点は改善される
ものの、脱炭を含めて2基の反応容器を必要とするた
め、設備費が高く、かつ放散熱ロスが増して、鉄鉱石や
スクラップの溶解能力が低下する。
は、特開平1−312021号公報に示されるような、
同一転炉内で脱りん、脱硫、脱炭精錬が行われていた。
その際、高温期での復りんを防止するために、精錬途中
で一度炉を傾動してスラグを排出し、その後再吹錬を行
うダブルスラグ法も一部で行われていた。しかしなが
ら、当時の転炉は底吹き攪拌のない上吹き転炉であり、
脱りん反応はやはり短時間で平衡に到達し難く、過剰の
生石灰投入でそれを補っていた。従って、スラグ中Ca
O/SiO2 が約3と高く、低温ではスラグの流動性が
悪いため、脱りん反応に不利な1400℃以上の高温で
排滓を実施していた。それでも、排滓率は約50%と低
く、充分なコストメリットを享受することができなかっ
た。
点を解決するものであり、処理温度に応じた最低必要量
まで生石灰等のフラックス原単位を低減し、処理時間の
短縮を図ることを目的とする。さらに本発明は、脱りん
に要するフラックス量を最小限にとどめるとともに、放
散熱量を最少にしてスクラップ溶解能を高めること、ま
たは鉄鉱石還元量を増して溶鋼歩留りを向上させること
を目的とする。
ろは下記のとおりである。 (1)フラックス添加と酸素上吹きおよび底吹き攪拌と
を行って溶銑を脱りん精錬する際に、底吹き攪拌動力が
1.0kW/t以上、処理後のスラグ中のCaO/Si
O2 が0.6以上2.5以下、処理終点温度が1250
℃以上1400℃以下となるように投入フラックス量お
よび/または底吹きガス量を調整して脱りん精錬を行う
ことを特徴とする転炉製鋼法。
50℃以下であることを特徴とする前記(1)記載の転
炉製鋼法。 (3)上吹き送酸速度が2.5Nm3 /min/t以上
であることを特徴とする前記(1)または(2)記載の
転炉製鋼法。 (4)処理後のスラグ中T.Fe濃度が10〜20重量
%となるように、上吹き送酸速度、底吹きガス流量、ま
たは上吹きランス高さを調整することを特徴とする前記
(1)〜(3)のいずれかに記載の転炉製鋼法。
0〜30重量%であることを特徴とする前記(1)〜
(4)のいずれかに記載の転炉製鋼法。 (6)脱硫処理を施した溶銑を精錬して溶鋼を製造する
際に、主原料装入後の第1工程として、処理後のスラグ
中のCaO/SiO2 が0.7以上2.2以下、T.F
eが10重量%以上30重量%以下、処理終点温度が1
200℃以上1450℃以下となるように投入フラック
ス量および/または底吹きガス量を調整して脱りん精錬
を施し、第2工程として底吹きガスを継続的に吹込み、
かつ速やかに炉を横転させて生成スラグの60%以上を
排滓し、第3工程として炉を正立後脱炭精錬を行うこと
を特徴とする転炉製鋼法。
溶鋼を製造する際に、転炉への主原料装入後、CaO、
Na2 CO3 、Mgの1種または2種以上を上方投入ま
たは底吹きインジェクションすることにより脱硫処理を
施した後、前記(6)記載の第1工程から第3工程まで
を行うことを特徴とする転炉製鋼法。
錬について説明する。本発明は、まず底吹き機能の付い
た転炉内に溶銑を装入した後、フラックスを上方もしく
は底吹きインジェクションにより添加し、上吹きランス
から酸素ガスを吹付け、底からガス攪拌を行いつつ、脱
りん精錬を行う。その際、脱りん反応が見かけ平衡に近
いところまで進行するほどフラックス原単位を低減で
き、脱りん速度が大きいほど処理時間を短縮できる。
ず溶銑における見かけの脱りん平衡が次式により表され
ることを見出した。 log(%P)/[%P]=2.5log(%T.Fe)+0.0715[( %CaO)+0.25(%MgO)]+7710.2/T−8.55+(105 .1/T+0.0723)[%C] (1) (1)式を用いて、底吹き攪拌動力と見かけ平衡到達度
の関係を調べたところ、図1に示すように底吹き攪拌動
力を1kW/t以上に確保することにより、ほぼ平衡ま
で脱りん反応が進行することが明らかになった。ここ
で、底吹き攪拌動力は底吹きガス流量が増大するほど増
加するが、ガス流量が大きすぎると溶銑を吹抜け、スピ
ッティングが大幅に増大するため、溶銑の浴深と底吹き
羽口の径に応じて溶銑を吹抜けない攪拌動力が上限とな
る。底吹き攪拌動力が1kW/t以上の条件であれば、
処理後温度1200〜1450℃の範囲では、温度に応
じて処理後のスラグ中CaO/SiO2 が0.6〜2.
5で十分に目標の脱りん量に達することを確認できた。
処理時間の短縮も可能となるが、これまでは、送酸速度
をかなり高速にすると脱りん酸素効率が低下し、脱りん
速度の向上はそれほど望めないと考えられていた。ここ
でいう脱りん酸素効率は一般に次の式で表される。 脱りん酸素効率={脱りんに使われた酸素量(Nm3 /
t)/(全吹酸素量(Nm3 /t)+投入酸化鉄中の酸
素量(Nm3 /t)}×100(%) しかしながら本発明者らの実験によると、送酸速度が
2.5〜3.6Nm3 /min/tの範囲内では、脱り
ん酸素効率の低下はさほど認められず、脱りん速度定数
が向上し、脱りん処理時間の短縮が可能であることが確
認された。
後の(%P)/[%P]の関係を調べたところ、スラグ
中T.Feが10%未満になると、酸素ポテンシャルの
不足により(%P)/[%P]が急速に低下し、T.F
eが30%超になるとスラグ中塩基性成分濃度が希釈さ
れるためやはり(%P)/[%P]が低下することがわ
かった。従って、上吹き送酸速度と底吹きガス流量の増
減や上吹きランス高さの増減によって処理後のT.Fe
を10%以上30%以下にすることで、脱りん反応をよ
り適正化でき、鉄歩留りを維持しつつフラックス原単位
を低減できることも明らかになった。
する。本発明は、まず上底吹き転炉に主原料を装入した
後、フラックスを上方もしくは底吹きインジェクション
により添加し、上吹きランスから酸素ガスを吹付け、底
吹きガス攪拌を行いつつ脱りん精錬する。この時の精錬
条件として下記4項目を満足させる必要がある。
(上限は溶銑吹き抜け限界の攪拌動力) (2)スラグ中T.Fe=10〜30重量% (3)スラグ中CaO/SiO2 =0.7〜2.2 (4)脱りん処理後温度=1200〜1450℃ 上記(1)〜(4)の条件は、以下のようにして求めら
れた。
独の場合と同様、ほぼ平衡まで脱りん反応を進行させ、
効率的な脱りん処理を行うための条件として求められ
た。上記(2)の条件は、前述の脱りん精錬単独の場合
と同様、鉄歩留りを維持しつつ、フラックス原単位を低
減させる条件として求められた。脱りん率80%を達成
するための処理温度とスラグ中CaO/SiO2 の関係
を示したのが図2である。低温処理ほど低いCaO/S
iO2 での脱りんが可能となり、必要な生石灰原単位も
低減できることがわかる。また、例えば高Mn鋼を溶製
したい場合には、スラグを排出した後のレススラグ下で
多量の、好ましくは溶鋼1トンあたり20〜30kgの
Mn鉱石を投入するのが望ましい。このような場合には
スラグ中CaO/SiO2 を好ましくは1.8〜2.2
に高め、1380〜1450℃の高温での脱りん処理を
行い、脱炭処理期での熱裕度を高めた後に、脱炭精錬に
移行する操業も可能である。
んの防止やMn鉱石歩留りの向上のために、脱りん処理
後のスラグをできるだけ排出することが必要である。上
述の脱りん平衡を表す(1)式を用いて計算した排滓率
と総生石灰原単位の関係を図3に示す。Mn鉱石歩留り
を向上させるためには、排滓率を限りなく100%に近
づけることが有効であるが、脱りん用フラックス低減の
観点から見ると、排滓率60%以上では生石灰原単位の
低減率は小さく、排滓率60%が最低必要な排滓率と判
明した。処理温度とスラグ中CaO/SiO2 を変化さ
せて中間排滓試験を実施し、排滓率との関係を整理した
のが図4である。処理温度が1200℃未満ではいかな
るスラグ中CaO/SiO2 の場合も排滓率が60%に
到達しないこと、処理温度が1450℃超では、図2か
ら求められる必要CaO/SiO 2 以上ではやはり排滓
率が60%に到達しないことがわかった。従って、上述
の(3)、(4)の条件、すなわち処理温度1200℃
以上1450℃以下、スラグ中CaO/SiO2 0.7
以上2.2以下の範囲内で脱りん処理を行うことが、高
脱りん効率と高排滓効率のために必要である。
脱りん処理を行った後、第2工程として、直ちに炉を横
転して生成スラグを排出するが、スラグがフォーミング
状態での排出が好ましく、そのためには底吹きガスを継
続的に吹込み、図5に示すように炉前防滓板でスラグの
飛散を防ぎつつ1分以内の可及的短時間内での炉横転が
望ましい。
させ、排滓率や炉体溶損状況、目標[P]濃度等に応じ
た必要最低限の生石灰や軽焼ドロマイト等のフラックス
を追加投入して目標終点[C]まで吹酸脱炭する。ま
た、必要ならば、スクラップや鉄鉱石、目標[Mn]濃
度に応じたMn鉱石等も併せて投入することも可能であ
る。
使用する場合であるが、事前強脱硫を必要としない場合
は、上記脱りん処理に先立ち転炉内脱硫を行うことがで
きる。すなわち、脱硫用フラックス(CaO、Na2 C
O3 、Mgの1種または2種以上)を上方投入または底
吹きインジェクションし、2〜5分の短時間で脱硫を行
った後上記脱りん処理に移行すれば、スラグ中Sの40
〜60%は気化脱硫されるため、フラックス量の調整に
より、初期溶銑[S]の30〜50%の脱硫も脱りんに
併せて可能である。
溶銑および必要に応じてスクラップ、鉄鉱石、Mn鉱石
と定義する。
した。4〜4.8%のC、0.1〜0.15%のP、約
0.3%のSiを含む初期温度1180〜1300℃の
約6tの溶銑を8〜10分間精錬した。フラックスとし
てCaOを所定量投入し、上吹き送酸速度1.1〜3.
6Nm3 /min/t、底吹きはN2 ガス3〜350N
m3 /h(0.03〜3.7kW/t)の条件で精錬を
行った。処理後のスラグ中CaO/SiO2 は0.6〜
2.5、溶銑温度は1250〜1400℃の範囲であっ
た。
達度((1)式で求めた(P)/[P]に対する実績
(P)/[P]の比)との関係を示すが、底吹き攪拌動
力が約1.0kW/tで脱りんはほぼ平衡まで到達する
ことがわかる。また、底吹き攪拌動力が1.0kW/t
以上の時の、生石灰原単位と脱りん量の関係を図6に示
す。比較としてトーピードカーと溶銑鍋を使用する従来
プロセスにおける関係も併せて図6に示すが、生石灰原
単位が従来プロセスに比べ約15kg/t低減できるこ
とがわかる。
定の条件で、吹酸速度の影響を調査した。図7に溶銑中
[P]濃度の経時変化を示す。送酸速度を2.5Nm3
/min/t以上とすることにより、送酸速度1.1N
m3 /min/tの場合よりも処理時間を約4分短縮で
きた。図8は送酸速度と一次の脱りん速度定数
(K′P )の関係を実機での従来プロセス(1)、
(2)、(3)の値と併せて示す。精錬後のCaO/S
iO2 を0.6〜1.1と低くして生石灰原単位を低減
した場合でも、送酸速度を増加することでトーピードカ
ーによる従来プロセス(1)や取鍋による従来プロセス
(2)と同等の脱りん速度定数が得られた。また、Ca
O/SiO2 が1.1以上2.5以下の場合には、同じ
転炉を使用する従来プロセス(3)の約2倍の脱りん速
度定数を得ることを確認できた。
理後温度1350℃における(%P)/[%P]の関係
を、処理後のスラグ中CaO/SiO2 が1.0、1.
5、2.0の場合でそれぞれ示す。いずれの場合もT.
Feが10%未満になると(%P)/[%P]は急激に
低下し、また30%超では、あまり(%P)/[%P]
が増加しないかむしろ低下することがわかる。従って、
鉄歩留りを維持しつつ高い(%P)/[%P]を得るた
めには、より良い管理指標として、処理後のT.Feが
10%以上20%以下となるように、上吹き送酸速度、
底吹きガス流量、あるいは上吹きランス高さを調整して
操業するのが望ましい。
ての請求項6の実施例を示す。溶銑は約6tの予備脱硫
したものを使用した。約8分の脱りん処理を行った後、
約3分で中間排滓を実施し、直ちに約9分の脱炭処理を
行って出鋼した。脱りん処理後の溶銑[P]は0.02
5%、脱炭処理後の溶鋼[P]は0.019%で、予備
脱硫および転炉での脱りん・脱炭両期に添加した総生石
灰原単位は約20kg/tで、同等の精錬効果を得るた
めの従来法(溶銑脱硫・脱りん+転炉脱炭)での平均総
生石灰原単位34kg/tに比べて、大幅な原単位削減
が可能となった。
せてスクラップ多量溶解を行った結果であるが、従来法
に比べてスクラップ比を約10%高くできることが確認
できた。また、溶銑[Si]を高くした場合、脱りん期
でのスラグ生成量が増えるため、より低塩基度での脱り
んが可能となり、生石灰原単位もあまり増加しないこと
もわかった。溶銑[Si]を高くしても低塩基度、低温
操業のため激しいスロッピングを起こすこともなく操業
は安定しており、1%[Si]溶銑を用いてスクラップ
比25%の操業も可能である。
示す。脱硫剤はCaO50%、Na2 CO3 30%、金
属Mg20%を配合したものを使用した。初期溶銑
[S]0.030%は脱硫処理後で0.010%、脱り
ん処理後で0.015%、脱炭処理後0.014%とな
り、普通鋼レベルへの脱硫は十分可能であることがわか
る。
のような優れた効果が得られる。 (1)従来の転炉外溶銑脱りんまたは脱硫・脱りん工程
を転炉に集約でき、固定費の大幅削減が可能となる。 (2)フラックス原単位の削減により、変動費も削減で
きる。
により、1)スクラップ溶解能の向上、2)鉄鉱石還元
量の増大による溶鋼歩留りの向上、3)生石灰を石灰石
に置換することによるフラックスコスト低減等必要に応
じた操業メリットを享受することができる。 (4)転炉精錬工程から排出する総スラグ量を従来の約
2/3に低減できる。
示す図である。
ラグの塩基度の関係を示す図である。
めの、脱りんスラグの排滓率と総生石灰原単位との関係
を示す図である。
関係を示す図である。
る。
関係を示す図である。
を示す図である。
[%P]の関係を示す図である。
Claims (7)
- 【請求項1】 フラックス添加と酸素上吹きおよび底吹
き攪拌とを行って溶銑を脱りん精錬する際に、底吹き攪
拌動力が1.0kW/t以上、処理後のスラグ中のCa
O/SiO2 が0.6以上2.5以下、処理終点温度が
1250℃以上1400℃以下となるように投入フラッ
クス量および/または底吹きガス量を調整して脱りん精
錬を行うことを特徴とする転炉製鋼法。 - 【請求項2】 処理終点温度が1200℃以上1450
℃以下であることを特徴とする請求項1記載の転炉製鋼
法。 - 【請求項3】 上吹き送酸速度が2.5Nm3 /min
/t以上であることを特徴とする請求項1または2記載
の転炉製鋼法。 - 【請求項4】 処理後のスラグ中T.Fe濃度が10〜
20重量%となるように、上吹き送酸速度、底吹きガス
流量、または上吹きランス高さを調整することを特徴と
する請求項1〜3のいずれか1項に記載の転炉製鋼法。 - 【請求項5】 処理後のスラグ中T.Fe濃度が10〜
30重量%であることを特徴とする請求項1〜4のいず
れか1項に記載の転炉製鋼法。 - 【請求項6】 脱硫処理を施した溶銑を精錬して溶鋼を
製造する際に、主原料装入後の第1工程として、処理後
のスラグ中のCaO/SiO2 が0.7以上2.2以
下、T.Feが10重量%以上30重量%以下、処理終
点温度が1200℃以上1450℃以下となるように投
入フラックス量および/または底吹きガス量を調整して
脱りん精錬を施し、第2工程として底吹きガスを継続的
に吹込み、かつ速やかに炉を横転させて生成スラグの6
0%以上を排滓し、第3工程として炉を正立後脱炭精錬
を行うことを特徴とする転炉製鋼法。 - 【請求項7】 脱硫処理を施さない溶銑を精錬して溶鋼
を製造する際に、転炉への主原料装入後、CaO、Na
2 CO3 、Mgの1種または2種以上を上方投入または
底吹きインジェクションすることにより脱硫処理を施し
た後、請求項6記載の第1工程から第3工程までを行う
ことを特徴とする転炉製鋼法。
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