JP4997967B2 - 内燃機関の排気ガス浄化装置 - Google Patents
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Description
NOx保持材と、
前記NOx保持材の上流の排気ガスにオゾンを導入するオゾン導入手段と、
前記NOx保持材から脱離したNOxが流通する流路上に配置された3元触媒と、
前記3元触媒に比して低い温度において活性が発現するように調製された選択還元型触媒と、
前記選択還元型触媒の上流の排気ガスに酸素を導入する酸素導入手段と、
前記選択還元型触媒の温度を取得する温度取得手段と、
前記オゾン導入手段および前記酸素導入手段の動作を制御する制御手段と、を備え、
前記制御手段は、前記選択還元型触媒の温度が活性発現温度に達した場合に、前記オゾン導入手段によるオゾンの導入を停止するとともに、前記酸素導入手段による酸素の導入を開始することを特徴とする。
前記選択還元型触媒と前記3元触媒とは別体であって、
前記選択還元型触媒は、前記3元触媒の上流に配置されていることを特徴とする。
前記NOx保持材と前記3元触媒とは別体であって、
前記NOx保持材は、前記3元触媒の上流に配置されていることを特徴とする。
前記NOx保持材と前記3元触媒とは、一体化されたNOx吸蔵還元型触媒であることを特徴とする。
前記酸素導入手段は、前記選択還元型触媒が活性喪失温度に達した場合に、酸素の導入を停止することを特徴とする。
また、第6の発明は、第1乃至第5の何れか1つの発明において、
前記制御手段は、前記選択還元型触媒が活性発現温度に達していない場合に、前記オゾン導入手段によるオゾンの導入を開始することを特徴とする。
また、SCR触媒は酸素過剰下において、NOxとHCとを反応させ浄化することができる。本発明によれば、SCR触媒の温度が活性発現温度に達した場合にSCR触媒の上流側から酸素が導入されるので、該SCR触媒内部を酸素過剰雰囲気にすることができる。このため、本発明によれば、NOx保持材において浄化できないNOxを該SCR触媒において浄化処理することができ、NOxの浄化効率を向上させることができる。
また、SCR触媒の温度が活性温度に達し、該SCR触媒における浄化処理が開始された後は、必ずしもNOx保持材にNOxを吸蔵或いは吸着させる必要はない。本発明によれば、該SCR触媒においてNOxの浄化処理が行われている間はオゾンの添加が停止されるので、オゾンの使用を抑制することができ、システム効率を向上させることができる。
[実施の形態1の構成]
図1は、本発明の実施の形態1の構成を説明するための図を示す。図1に示すとおり、本実施の形態の排気ガス浄化装置10は、内燃機関(以下、単に「エンジン」とも称す)
12に取り付けられている。
(オゾンを利用したNOx吸蔵還元動作)
次に、図2および図3を参照して、本実施形態の動作について説明する。排気浄化触媒20の内部に配置されたNSR触媒22の触媒上では、NOxがHC、或いはCOと反応し、N2、H2O、CO2等に分解される。これにより、排気ガスに含まれるNOxを効果的に浄化することとしている。しかしながら、NSR触媒22が活性温度に達していない内燃機関12の冷間始動時においては、3元活性が低く、排気ガスに含まれるNOxを浄化できない。
NO+O3→NO2+O2 ・・・(1)
NO2+O3→NO3+O2 ・・・(2)
NO2+NO3→N2O5 ・・・(3)
(NO2+NO3←N2O5)
上述したとおり、本実施の形態においては、エンジン12の冷間始動時において、NSR触媒22に向けてオゾンが噴射される。これにより、NSR触媒22の3元活性発現前にエンジン12から排出されるNOxを効果的に吸蔵して、大気への放出を抑制することとしている。
図4は、図1に示すシステムにおいて、NOxを効率よく浄化するために実行するルーチンのフローチャートである。図4に示すルーチンでは、先ず、SCR触媒24の温度Tsが取得される(ステップS100)。ここでは、具体的には、温度センサ26の出力信号に基づいて算出される。
[実験装置の構成]
次に、図5乃至図7を用いて、実施の形態1に示す発明の効果を確認するために行った評価試験について説明する。図5は、本評価試験の実験装置の構成を説明するための図である。図5に示すとおり、本実験装置はモデルガス発生器100を備えている。モデルガス発生器100は複数の種類のガスボンベ102から供給されるガスを混合させて、内燃機関から排出される排気ガスの模擬ガスを生成することができる。
オゾン発生器120 :岩崎電気 OP100W
オゾン分析計126 :荏原実業 EG600
オゾン分析計114 :荏原実業 EG2001B
排気ガス分析計110 :堀場製作所 MEXA9100D
(HC、CO、NOxを計測)
排気ガス分析計112 :堀場製作所 VAI−510
(CO2を計測)
先ず、φ30mm×L25mm、4mil/400cpsiのコージェライト製ハニカムに、H型ZSM−5型ゼオライト(Si/Al比=40)をコートした。コート量は120g/Lである。次いで、ここに硝酸Cuを含む水溶液を用いてCuをイオン交換し、乾燥後、450℃で1時間焼成した。Cuの担持量は4g/Lである。
先ず、φ30mm×L25mm、4mil/400cpsiのコージェライト製ハニカムに、γ−Al2O3をコートした。コート量は120g/Lである。次いで、ここに酢酸バリウムを吸水担持し、500℃で2時間焼成した。酢酸バリウムの担持量は0.2mol/Lである。この触媒を、炭酸水素アンモニウムを含む溶液に浸漬処理し、250℃で乾燥させた。さらに、ジニトロジアンミン白金を含む水溶液を用いてPtを担持し、乾燥後、450℃で1時間焼成した。Ptの担持量は4g/Lである。
先ず、φ30mm×L50mm、4mil/400cpsiのコージェライト製ハニカムに、γ−Al2O3をコートした。コート量は120g/Lである。次いで,ここに酢酸バリウムを吸水担持し、500℃で2時間焼成した。酢酸バリウムの担持量は0.1mol/Lである。この触媒を、炭酸水素アンモニウムを含む溶液に浸漬処理し、250℃で乾燥させた。さらに、ジニトロジアンミン白金を含む水溶液を用いてPtを担持し、乾燥後、450℃で1時間焼成した。Ptの担持量は2g/Lである。
本評価試験における実験条件を以下に示す。
温度 :30℃〜500℃の範囲で制御
温度上昇速度 :10℃/min.
模擬ガス組成 :C3H6(1000ppm)
CO(7000ppm)
NO(1500ppm)
O2(7000ppm)
CO2(10%)
H2O(3%)
残部 N2
模擬ガス流量 :30L/min.
注入ガス組成 :O3(30000ppm)
残部 O2
(オゾン発生器120を制御することによりO2のみの注入も可能)
注入ガス流量 :6L/min.
触媒試験体200周囲に配置された電気炉を低温側から昇温させ実験を行った。オゾンを含む注入ガスは30℃から250℃の範囲で注入し、250℃から300℃までは酸素のみの注入ガスを注入した。300℃以上の温度では注入ガスの注入を止め、模擬ガスのみを注入させた。実験は触媒サンプル204および206を使用する実験1と触媒サンプル208を使用する実験2とを行った。浄化率は、試験時間内に触媒試験体200に導入されたNOx量(以下、「導入NOx量」と称す)から、触媒試験体200の下流に排出されたNOx量(以下、「排出NOx量」と称す)を差し引いた値を、導入NOx量で除算することにより100分率で算出した。
導入NOx量=模擬ガス中のNOx濃度×模擬ガス流量×試験時間 ・・・(4)
排出NOx量=触媒200下流のNOx濃度×ガス流量(模擬ガス+注入ガス)×試験時間 ・・・(5)
浄化率=(導入NOx量−排出NOx量)/導入NOx量×100 ・・・(6)
図7は、実験1および実験2における各種成分の浄化率を示す図である。図7に示すとおり、実験1に使用された触媒試験体200aの方が、触媒試験体200bに比してNOx、HC、COのいずれに関しても浄化率が優れていることが確認される。これにより、NSR触媒に加えてSCR触媒を使用する効果が確認できる。
[実施の形態2の特徴的構成]
次に、図8を参照して、本発明の実施の形態2について説明する。図8は、実施の形態2の構成を説明するための図を示す。尚、図8に示す排気ガス浄化装置40において、図1に示す排気ガス浄化装置10と共通する要素には、同一の符号を付して重複する説明を省略する。
上述した実施の形態1の排気ガス浄化装置10においては、NSR触媒22に加えて、SCR触媒46が併用されることとしている。これにより、NSR触媒22においてNOxを吸蔵および浄化することができない期間において、NOxを効果的に浄化することができ、NOxの浄化性能を向上させることができる。
[実験装置の構成]
次に、図9および図10を用いて、実施の形態2に示す発明の効果を確認するために行った評価試験について説明する。本評価試験の実験装置は、図5に示す実験装置の触媒試験体200を、後述する触媒試験体300に変更した実験装置が使用される。
先ず、φ30mm×L25mm、4mil/400cpsiのコージェライト製ハニカムに、γ−Al2O3をコートした。コート量は120g/Lである。次いで、ここに酢酸バリウムを吸水担持し、500℃で2時間焼成した。酢酸バリウムの担持量は0.2mol/Lである。この触媒を、炭酸水素アンモニウムを含む溶液に浸漬処理し、250℃で乾燥させた。
先ず、φ30mm×L25mm、4mil/400cpsiのコージェライト製ハニカムに、H型ZSM−5型ゼオライト(Si/Al比=40)をコートした。コート量は120g/Lである。次いで、ここに硝酸Cuを含む水溶液を用いてCuをイオン交換し、乾燥後、450℃で1時間焼成した。Cuの担持量は4g/Lである。
先ず、φ30mm×L50mm、4mil/400cpsiのコージェライト製ハニカムに、γ−Al2O3をコートした。コート量は120g/Lである。次いで、ここにジニトロジアンミン白金を含む水溶液を用いてPtを担持し、乾燥後、450℃で1時間焼成した。Ptの担持量は2g/Lである。
本評価試験における実験条件を以下に示す。
温度 :30℃〜500℃の範囲で制御
温度上昇速度 :10℃/min.
模擬ガス組成 :C3H6(1000ppm)
CO(7000ppm)
NO(1500ppm)
O2(7000ppm)
CO2(10%)
H2O(3%)
残部 N2
模擬ガス流量 :30L/min.
注入ガス組成 :O3(30000ppm)
残部 O2
(オゾン発生器120を制御することによりO2のみの注入も可能)
注入ガス流量 :6L/min.
触媒試験体300周囲に配置された電気炉を低温側から昇温させ実験を行った。オゾンを含む注入ガスは30℃から250℃の範囲で注入し、250℃から300℃までは酸素のみの注入ガスを注入した。300℃以上の温度では注入ガスの注入を止め、模擬ガスのみを注入させた。実験は触媒サンプル304、306および308を使用する実験1と触媒サンプル310および312を使用する実験2とを行った。浄化率は、上式(5)に基づいて算出した。
図10は、実験1および実験2における各種成分の浄化率を示す図である。図10に示すとおり、実験1に使用された触媒試験体300aの方が、触媒試験体300bに比してNOx、HC、COのいずれに関しても浄化率が優れていることが確認される。これにより、NOx保持材と3元触媒とを分離して配置した効果が確認できる。
12 内燃機関(エンジン)
14 排気管
20 排気浄化触媒
22 NOx吸蔵還元型触媒(NSR触媒)
24 選択還元型触媒(SCR触媒)
26 温度センサ
30 オゾン供給装置
32 空気口
34 オゾン噴射口
40 排気ガス浄化装置
42 排気浄化触媒
44 NOx保持材
46 選択還元型触媒(SCR触媒)
48 3元触媒
50 ECU(Electronic Control Unit)
100 モデルガス発生器
102 ガスボンベ
110、112 排気ガス分析計
114 オゾン分析計
120 オゾン発生器
122 酸素ボンベ
124、128、130 流量制御ユニット
126 オゾン分析計
200 触媒試験体
202 石英管
204、206 触媒サンプル
300 触媒試験体
302 石英管
304、306、308、310、312 触媒サンプル
Claims (6)
- 内燃機関の排気通路に設けられた排気ガス浄化装置であって、
NOx保持材と、
前記NOx保持材の上流の排気ガスにオゾンを導入するオゾン導入手段と、
前記NOx保持材から脱離したNOxが流通する流路上に配置された3元触媒と、
前記3元触媒に比して低い温度において活性が発現するように調製された選択還元型触媒と、
前記選択還元型触媒の上流の排気ガスに酸素を導入する酸素導入手段と、
前記選択還元型触媒の温度を取得する温度取得手段と、
前記オゾン導入手段および前記酸素導入手段の動作を制御する制御手段と、を備え、
前記制御手段は、前記選択還元型触媒の温度が活性発現温度に達した場合に、前記オゾン導入手段によるオゾンの導入を停止するとともに、前記酸素導入手段による酸素の導入を開始することを特徴とする内燃機関の排気ガス浄化装置。 - 前記選択還元型触媒と前記3元触媒とは別体であって、
前記選択還元型触媒は、前記3元触媒の上流に配置されていることを特徴とする請求項1記載の内燃機関の排気ガス浄化装置。 - 前記NOx保持材と前記3元触媒とは別体であって、
前記NOx保持材は、前記3元触媒の上流に配置されていることを特徴とする請求項1または2記載の内燃機関の排気ガス浄化装置。 - 前記NOx保持材と前記3元触媒とは、一体化されたNOx吸蔵還元型触媒であることを特徴とする請求項1または2記載の内燃機関の排気ガス浄化装置。
- 前記制御手段は、前記選択還元型触媒が活性喪失温度に達した場合に、前記酸素導入手段による酸素の導入を停止することを特徴とする請求項1乃至4の何れか1項記載の内燃機関の排気ガス浄化装置。
- 前記制御手段は、前記選択還元型触媒が活性発現温度に達していない場合に、前記オゾン導入手段によるオゾンの導入を開始することを特徴とする請求項1乃至5の何れか1項記載の内燃機関の排気ガス浄化装置。
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