JP2900011B2 - 転炉精錬方法 - Google Patents

転炉精錬方法

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JP2900011B2 JP16256393A JP16256393A JP2900011B2 JP 2900011 B2 JP2900011 B2 JP 2900011B2 JP 16256393 A JP16256393 A JP 16256393A JP 16256393 A JP16256393 A JP 16256393A JP 2900011 B2 JP2900011 B2 JP 2900011B2
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【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は鉄鋼製造における一次精
錬工程である転炉精錬法に関するものであり、詳しくは
同一転炉で溶銑の脱珪、脱燐精錬と中間排滓後脱炭、M
n鉱石還元精錬を行い、脱炭、Mn鉱石還元精錬後排滓
せず次溶銑の脱珪、脱燐精錬に再利用する転炉精錬法に
関するものである。
【0002】
【従来の技術】近年、鋼材に対する品質要求はその利用
技術の高度化、多様化とともに厳しさを増し、高純度鋼
製造へのニーズは益々高まっている。このような高純度
鋼製造の要求に対して製鋼工程では溶銑予備処理あるい
は二次精錬設備の拡充をはかってきた。特にPについて
は温度レベルの低い溶銑段階での脱Pが効率的であるこ
とから、溶銑予備処理工程にて先行脱Pすることが一般
的に行われるようになった。この場合、精錬容器はトー
ピードカー方式、取鍋方式、あるいは脱炭を行う炉とは
別の転炉方式等があり、いずれもCaO、酸化鉄等のフ
ラックスを上方添加あるいはインジェクション方式にて
投入し、窒素バブリング攪拌あるいは酸素の上吹を併用
して実施されている。例えば、特開昭58−16007
号公報に示される「溶銑の脱燐・脱硫方法」では酸素上
吹を行いつつCaO系フラックスをキャリヤガスと共に
溶銑中へ吹き込んで処理後スラグ塩基度が2.0以上、
酸化鉄含有量が15%以下となる様に溶銑脱燐を行い、
その後上吹酸素を停止してスラグの強制除滓を行うこと
なく脱硫材を吹き込んで脱硫処理することを特徴とする
溶銑脱燐・脱硫方法が開示されている。さらに特開昭6
3−195209号公報に示される「製鋼方法」では上
底吹転炉を2基利用し、一方を脱燐炉、他方を脱炭炉と
し、脱炭炉で発生した転炉滓を脱燐炉にリサイクルし、
溶銑脱燐処理後得られた脱燐溶銑を脱炭炉に注銑する製
鋼方法が開示されている。
【0003】また、最近では溶銑段階において上記方式
にて全量先行脱P処理を行い、転炉脱炭工程では極力投
入する副原料を減らすことで生成スラグ量を低減し、M
n鉱石還元を行う方法が提案され、各製鉄会社で実用化
されている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】以上のように、一次精
錬プロセスは脱珪、脱燐工程を溶銑段階で行い、転炉に
おける脱炭工程の効率化、生産性向上をはかるため分割
精錬を指向し、より多くの研究が行われ、各製鉄会社で
実機化されてきた。しかしながら、前記の方法によると
低P化の工程能力だけ見ると比較的低い到達P含有レベ
ルを達成することはできるが、処理時間が長く処理時の
抜熱が大きいこと、転炉に供給するまでに時間を要する
こと、2基の転炉を利用しても処理後の溶銑払出し、別
転炉への再装入による温度低下が避けられない等、熱裕
度の観点からは決して満足できるプロセスではない。さ
らに最近の全量溶銑脱燐処理化は転炉工程における熱裕
度をさらに低下させ、使用原料の自由度が無くなり、今
後の転炉における積極的スクラップリサイクルの観点か
らも問題が大きい。また製鋼コストに大きく影響する造
滓剤使用量を極力抑制するため、P含有量の少ない脱炭
滓をリサイクルする方法が種々提案されているが、現状
の分割精錬前提では脱炭滓を一旦排滓、固化した後に粉
砕して回収する必要があり効率の良い作業条件を安定し
て確保するのが非常に困難である上、作業環境上も粉塵
の処理等の課題が多い。さらに一旦常温になったスラグ
を炉内にて再度造滓させるため熱裕度という観点からも
さらに改善を必要とするものである。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明は以上の事情を背
景としてなされたもので、従来脱珪、脱燐のために分割
精錬が指向されてきたプロセスから、予備処理工程を転
炉工程に集約することを可能とし、大幅な熱裕度の向上
と使用する造滓剤使用量の低減をもたらす効果的な精錬
方法を提供することを目的とするものである。
【0006】すなわち本発明は、 底吹機能を有する転
炉における溶銑の精錬方法において、脱珪、脱燐精錬を
行った後、一旦吹錬を中断してスラグを排出する中間排
滓工程をもうけ、排滓終了後脱炭精錬及びMn鉱石還元
精錬を連続的に行い、出鋼終了後、脱炭及びMn鉱石還
元後スラグを排滓せず炉内に高温状態で残留させたまま
次溶銑の脱珪脱燐精錬に再利用することからなる転炉精
錬方法であって、前記脱珪、脱燐精錬時における底吹ガ
スによる下記(1)式で定義される攪拌エネルキーが
0.5KW/T以上となるように底吹ガス流量を制御し
つつ該精錬後スラグのMnO含有率が9%以下且つ塩基
度(%CaO/%SiO2 )が2.0未満且つ酸化鉄含
有率が5%以上となるように溶銑の脱珪、脱燐精錬を行
うことを特徴とする転炉精錬方法を要旨とする。
【0007】
【数2】
【0008】(参考文献;日本学術振興会 製鋼第19
委員会第3分科会 製鋼反応協議会提出資料「複合転炉
の攪拌強度と冶金反応」 昭和55年)。
【0009】
【作用】溶銑脱珪、脱燐工程を転炉工程に集約し、現状
の分割精錬並の低燐鋼製造工程能力を維持するためには
脱燐精錬滓の迅速且つ徹底した除滓が必須条件となる。
即ち転炉における溶銑処理工程中にスラグを除去するこ
とは、排滓時の溶融金属の流出による歩留低下、排
滓時間の消費による生産性の低下、スラグの高除滓率
の確保が極めて困難であり、P2 5 温度の高い脱燐ス
ラグが残留すると復燐現象が起こる、等の問題点があ
る。
【0010】本発明者らは転炉を利用した溶銑脱珪、脱
燐処理後スラグの除去効率を向上させ、溶銑予備処理工
程を転炉工程に集約し大幅な熱裕度の改善及びP含有量
の低い脱炭滓のホットリサイクルをはかるべく研究開発
に当たった。まず、本発明者らは、実機規模の底吹機能
を有する300TON転炉を用い、約290TONの溶
銑を装入後脱燐用の生石灰及び鉄鉱石を添加し底吹攪拌
を行いながら上吹酸素を供給して脱珪、脱燐処理を行
い、脱燐処理後一旦吹錬を中断し炉傾動による中間排滓
を実施した後連続的に脱炭吹錬及び熱裕度に応じてMn
鉱石添加によるMn還元を行い、吹錬終了出鋼後、炉内
に生成脱炭スラグを残留させ該スラグを次回の脱珪、脱
燐剤としてリサイクルする試験を行った。この時転炉装
入溶銑中Siは平均0.40%、Pは平均0.100%
であり、脱燐処理後温度は効率良く脱燐反応を進めるた
め従来知見に基づき1350℃を目標に設定した。この
結果、底吹ガス攪拌力及び脱炭滓をリサイクルした場合
の脱燐処理後スラグの組成が脱燐率及び排滓効率に大き
く影響することに注目し、両者を同時に満足する最適組
成が存在することを知見した。
【0011】脱炭滓をリサイクルした場合、特に脱炭工
程でMn鉱石の還元を行う場合はリサイクルスラグ中の
MnO濃度が高くなることがあり脱燐処理に影響を及ぼ
す可能性がある。即ち図1に示すごとく脱燐率は処理後
スラグ中MnO濃度に影響を受け、MnO濃度が9%超
で脱燐効率が低下する傾向を示すことが明らかとなっ
た。従って前チャージでMn還元を行った脱炭滓をリサ
イクルする場合、脱燐処理後スラグ中MnO濃度を9%
以下となるように制御することが必要であるが、これに
ついては投入副原料原単位等を変えることで容易に制御
可能である。
【0012】また図2に示すごとく同一底吹攪拌条件下
において、脱燐率は処理後スラグ塩基度に依存し、塩基
度が高くなるに従い脱燐率は向上するが塩基度が2.0
以上ではその向上が見られず、また、塩基度が2.0以
上では排滓率の低下が見られる。これはスラグの滓化率
と関係があるものと推定され、塩基度の上昇は滓化を阻
害しスラグの流動性を低下させ排滓性に影響を与えるこ
とによる。さらに生産性確保の観点からも脱燐処理時間
は極力短時間で行う必要があり、高塩基度操業は滓化時
間の観点からも適当でなく今回の試験結果からも処理後
の分析塩基度で2.0未満となるような組成が最適と判
断される。排滓性についても溶銑予備処理レベルの温度
域において塩基度が2.0以上の組成では脱燐反応と同
様流動性の低下により排滓率の向上も望めないことは明
らかである。
【0013】また脱珪反応は酸素源を供給することによ
って進行し、処理前Siレベルに応じて供給酸素量を制
御することにより脱珪、脱燐を連続的に行うことが容易
に可能である。排滓は炉傾動により炉口から行い、排滓
時間は5〜7分間、溶銑の流出が始まるまでとした。
【0014】ここで排滓率は排滓量と炉内生成スラグ量
の比率で定義し、排滓量は実秤量値、炉内生成スラグ量
は炉内に投入した生石灰量をベースに処理後スラグ分析
値と滓化率を考慮して以下に示す(2)式で計算した値
を使用した。
【0015】
【数3】
【0016】次に排滓率は図3に示すように底吹ガス攪
拌力に影響を受け、同一スラグ組成においても底吹攪拌
エネルギーが0.5KW/T以上で急激に排滓効率が改
善されることがわかる。これは底吹ガスによりスラグの
フォーミングレベルが高くなり中間排滓時においてより
初期の段階よりスラグの排出が盛んに行われることによ
る。
【0017】スラグ中の酸化鉄濃度については鉄分歩留
の観点からは低い程好ましいことは自明であるが、脱燐
反応の促進あるいはスラグの流動性を確保して排滓率を
向上させる上で必要最小限含有量を確保する必要があ
る。さらに、スラグ中の酸化鉄分濃度は図4に示すよう
に底吹ガス攪拌力に依存しており、攪拌エネルギー0.
5KW/T以上ではスラグ中酸化鉄分濃度は5〜10%
程度となる。
【0018】今回目標とした脱燐率及び排滓率はそれぞ
れ80%、85%であり、これは処理前の燐レベル及び
中間排滓後連続的に行われる脱炭吹錬時の復P抑制の条
件から設定され、これらは条件によって変動するもので
ある。脱燐処理後温度についても同様である。
【0019】
【実施例】炉底に底吹羽口を有する300TONの上底
吹転炉に290〜300TONの溶銑を装入し、底吹羽
口よりCO2 、上吹ランスより酸素を吹込み本発明を適
用した実施例を表1、表2(表1のつづき)に示す。ま
た図5に本発明のプロセスフローを示す。比較例1〜3
は脱燐処理後のスラグ塩基度が2.0以上か、またはス
ラグ中MnO濃度が10%以上あるいは攪拌力を小さく
して精錬した例であり、比較例4は脱炭スラグのリサイ
クルを行わない例を示し、実施例5〜7は本発明に従い
実施したものである。ここで塩基度の制御は処理前Si
から生成するSiO2 量及びその他炉内リサイクルスラ
グ中SiO2 量等から、それに応じた生石灰量を投入す
ることで容易に行うことが可能である。
【0020】この実施例における結果からわかるよう
に、本発明を適用することにより脱炭滓リサイクルを安
定して可能とし、さらに比較例に対して脱燐処理後の中
間排滓率を大幅に向上することが可能となり、排滓後連
続的に行われる脱炭工程における復Pを抑制でき、1炉
での脱珪、脱燐及び脱炭精錬を十分可能とするものであ
る。
【0021】
【表1】
【0022】
【表2】
【0023】
【発明の効果】前記実施例からも明らかなごとく、本発
明は、上底吹転炉を利用した脱珪、脱燐精錬法において
脱炭スラグのリサイクル及び脱燐処理後スラグの排滓効
率を向上させることによって脱炭精錬を連続的に行うこ
とを可能とし、大幅な工程省略、熱裕度の改善、使用す
る脱燐剤の低減とスラグの有効利用の達成及び鉄分歩留
を向上させるという効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】スラグ中MnO濃度と脱P率の関係を表す図で
ある。
【図2】スラグ塩基度と脱P率、排滓率の関係を表す図
である。
【図3】底吹攪拌エネルギーと排滓率の関係を表す図で
ある。
【図4】底吹攪拌エネルギーとスラグ中酸化鉄含有率の
関係を表す図である。
【図5】本発明のプロセスフローを表す図である。
フロントページの続き (56)参考文献 特開 平4−72007(JP,A) 特開 昭59−215412(JP,A) 特開 昭58−147507(JP,A) 特開 昭58−42711(JP,A) 特公 昭63−42686(JP,B2) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) C21C 5/28 C21C 1/02 110 C21C 1/04 101 C21C 5/34

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 底吹機能を有する転炉における溶銑の精
    錬方法において、脱珪脱燐精錬を行った後、一旦吹錬を
    中断してスラグを排出する中間排滓工程をもうけ、排滓
    終了後脱炭精錬及びMn鉱石還元精錬を連続的に行い、
    出鋼終了後、脱炭及びMn鉱石還元後スラグを排滓せず
    炉内に高温状態で残留させたまま次溶銑の脱珪、脱燐精
    錬に再利用することからなる転炉精錬方法であって、前
    記脱珪、脱燐精錬時における底吹ガスによる下記(1)
    式で定義される攪拌エネルギーが0.5KW/T以上と
    なるように底吹ガス流量を制御しつつ該精錬後スラグの
    MnO含有率が9%以下且つ塩基度(%CaO/%Si
    2 )が2.0未満且つ酸化鉄含有率が5%以上となる
    ように溶銑の脱珪、脱燐精錬を行うことを特徴とする転
    炉精錬方法。 【数1】
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