燃煤锅炉低温SCR固定床烟气脱硝装置
技术领域
本实用新型属于锅炉烟气排放处理装置,特别是一种燃煤锅炉低温SCR固定床烟气脱硝装置。
背景技术
我国一次能源中,煤炭的消耗比例在70%以上,因此煤炭是我国能源的主要来源。煤炭燃烧过程中产生的NOX是继SO2之后亟待治理的重要大气污染物质之一。为了保护环境,实现人类的可持续发展,世界各国制定了严格的环保法规,如美国、日本、德国等都制定了严格的氮氧化特的排放标准,并规定了严格执行的削减计划。2011年7月29日,中国发布了GB13223-2011“火电厂大气污染物排放标准”,已于2012年1月1日正式实施,其中燃煤电厂NOX的排放指标进行了大幅度的削减,排放浓度从GB13223-2003版的450mg/m3下调到GB13223-2011版的100mg/m3,全部的新建燃煤电厂需配套脱硝装置,老电厂需进行脱硝改造。
传统的烟气脱硝技术主要有选择性催化还原法(SCR)和选择性非催化还原法(SNCR),其中SNCR因其脱硝效率低,容易产生二次污染,应用较少。SCR法虽然可以实现很高的脱硝效率,满足严格的烟气排放标准,但是高温SCR脱硝技术反应温度要求在350℃-400℃,反应器常被布置在锅炉之后,这种布置方式的烟气中含有大量SO2、K2O、CaO和As2O3等,会引起催化剂中毒失活,而高浓度的飞灰又会引起催化剂的堵塞和腐蚀,降低其使用寿命;另一方面,由于空间和管道的局限期性,在一些电厂现有锅炉***中进行高温SCR***改造需破坏原有***,改造费用很高。
低温SCR将反应温度降低至80-200℃,可以将SCR反应器布置在除尘器或引风机后的炉后空间,对大多数机组的布局不产生大的影响;另外,由于烟气温度的降低,低温SCR将会有效减少反应器的体积;其次,由于采用固定床脱硝及再生,脱硝催化剂的破损率低,基本不需补充新催化剂;同时由于采用的是低飞灰布置,催化剂的运行环境相对较好,节约***运行维护的工作量,因此低温SCR比高温SCR来说技术经济方面存在优势,是非常有竞争力的技术。
目前国内外低温SCR开发的热点主要是开发高效抗硫抗水的SCR催化剂。公开号为CN101767003A、CN102008956A、CN101352681的中国实用新型专利说明书公开了几种低温SCR催化剂,均采用锰的氧化物MnOx作为活性组分,其采用的载体略有不同,分别为Ti氧化物或活性炭作为载体。由于低温SCR反应温度较低,烟气中的SO2会与NH3反应生成硫酸铵、硫酸氢铵等盐附着在催化剂表面,使得催化剂的活性逐渐下降。因此,仅靠催化剂本身很难实现抗硫和抗水的性能,这也是低温SCR技术尚不能工业推广应用的主要原因。
因此,要实现烟气的低温SCR,需要一种新的可行的低温SCR装置。
实用新型内容
本实用新型所解决的技术问题在于,针对现有低温SCR技术在实际应用中的难点,提出一种可行的,适用范围更广的燃煤锅炉低温SCR装置。
本实用新型的技术方案为:一种燃煤锅炉低温SCR固定床烟气脱硝装置,包含烟气入口、再生气入口、氨气入口、烟气出口、再生气出口;包含脱硝反应器,该脱硝反应器为两个以上,脱硝反应器内设置固定床,固定床上设置催化剂,固定床下方设置气体分布器;烟气入口、氨气入口及再生气入口连接脱硝反应器下部,脱硝反应器上部设置烟气出口及再生气出口。
再生气出口连接洗涤冷却塔,洗涤冷却塔上部设置再生气排空口,洗涤冷却塔下部设置产物出口。
产物出口连接厚稠器,厚稠器连接离心机,离心机连接干燥器,干燥器设有成品出口。
该催化剂为低温催化剂。
本实用新型的有益效果为:经试验表明,应用本实用新型的低温催化固定床烟气脱硝方法,在较低的烟气温度(80-200℃)下,可实现较高的脱硝性能,氮氧化物的脱除率为32-95%,脱硝效率高。不仅适合新建锅炉,也适合旧锅炉的改造,对电厂的空间要求低。通过对两台或多台脱硝反应器中的脱硝催化剂分别间竭再生,解决了催化剂中毒失活问题,提高了***运行稳定性,降低了催化剂损耗,不仅能减少污染物排放,同时可回收脱硝过程中产生的硫酸铵副产品用于氮肥,较目前其他的脱硝方法更具有经济性,具有广泛的应用前景。
附图说明
图1本实用新型的装置结构示意图。
具体实施方式
如图1所述,本实用新型一种燃煤锅炉低温SCR固定床烟气脱硝装置,包含烟气入口1、再生气入口2、氨气入口3、烟气出口4、再生气出口5;包含脱硝反应器6,该脱硝反应器6为两个以上,本实施例中以两个为例。该脱硝反应器6内设置固定床催化剂61,本实施例中选用低温催化剂,固定床催化剂61下方设置气体分布器62;烟气入口1、氨气入口3及再生气入口2连接脱硝反应器6下部,脱硝反应器6上部设置烟气出口4及再生气出口5,再生气出口5连接洗涤冷却塔7,洗涤冷却塔7上部设置再生气排空口71,洗涤冷却塔7下部设置产物出口72。产物出口72连接厚稠器8,厚稠器8连接离心机9,离心机9连接干燥器10,干燥器10设有成品出口11。
使用时,将烟气和脱硝还原剂氨气通入脱硝反应器6,所述烟气和氨气在脱硝反应器6内与固定床催化剂61之间以逆流或错流的方式进行气固接触,烟气中的NOX与氨气反应,生产的氮气和水蒸气随脱硝烟气从烟气出口4排出脱硝反应器6;在上述过程中,烟气中的SO2和氨气反应生成的硫酸盐沉积在催化剂上,造成催化剂失活。
停止催化剂已经失活的脱硝反应器的脱硝工作,同时启动另外的脱硝反应器进行上述脱硝反应,并将再生气通入催化剂已经失活的脱硝反应器进行催化剂再生,这里的再生气可以是高温且化学性质稳定的气体,一般采用300℃~600℃的空气、N2或清洁烟气,再生过程中,分解出SO2和氨气,再生后的脱硝反应器再替换催化剂已经失活的脱硝反应器,反复循环,而再生后分解的气体(主要是SO2和氨气)从脱硝反应器排出。
排出的再生气通过再生气出口5通入洗涤冷却塔7,并喷入水蒸气和空气,使得SO2、氨气水蒸气和空气中的氧气相互反应,生成硫酸铵溶液。上述硫酸铵溶液从产物出口72流出,经过厚稠器、离心机9、干燥器10处理后,经成品出口11得到硫酸铵产品。
上述实施例中两台脱硝反应器,多台脱硝反应器也是同样的工作模式,其经历“投用—退出—再生—投用”反复循环。
本实施例中可以选用的低温催化剂指可以在80-200℃进行高效催化反应的催化剂,其可以为:武汉某公司生产的ETX-3型低温脱硝催化剂;兰州某化工新技术公司生产的RN-372低温脱硝催化剂;以及专利公开号分别为CN101767003A、CN102008956A、CN101352681的低温脱硝催化剂等。