CN110374696B - 提升抽背式汽轮机组***安全稳定运行的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种提升抽背式汽轮机组***安全稳定运行的方法,该机组***汽轮机包括一个高中压外缸和高压内缸,汽缸为双层缸结构,高中压外缸内部装有高压内缸、高压蒸汽室、中压蒸汽室、二套隔板套、前汽封和后汽封,在机组启动前,将汽封圈进行工艺调整,将胀差从4mm提高至6mm,同时在缸体外部增加暖缸管道,先进行暖缸操作,确保汽轮机一次启动成功,顺利并网发电;本发明每次启动均能实现一次成功并网发电,机组运行平稳且能实现满负荷运行,运行期间机组各项参数良好,极大提高了公司的发电效益。
Description
技术领域
本发明涉及一种提升抽背式汽轮机组***安全稳定运行的方法。
背景技术
汽轮机是由双缸、单轴、冲动、抽汽背压型汽轮机,本汽轮机的汽缸为双层缸结构。高中压外缸内部装有高压内缸、高压蒸汽室、中压蒸汽室、二套隔板套、前汽封和后汽封等部套,通流部分由13级压力级和2个调节级组成。
在机组设计方面存在不足之处。主要存在以下三方面问题:
1、汽轮机的热膨胀曲线跟设计不符,每次冷态开机时,均由于胀差过大而导致跳机,无法实现汽轮发电机组并网发电。对外供热只能通过双减,严重影响生产的稳定性及经济效益。
2、1#汽轮机带负荷7MW以上、2#汽轮机带负荷在24MW以上均产生异响,且缸体高频振动,影响机组安全,无法实现高负荷运行。本汽轮机组蒸汽压力13.24MPa,蒸汽温度535℃,缸体高频振动会导致缸体螺栓松动,管道接口因振动破裂,压力表爆裂,造成高温高压蒸汽泄露,严重威胁人身及设备安全,影响正常生产。
3、汽轮机高压端轴封位置蒸汽外漏严重,污染机组润滑油,造成热工元器件失效或损坏,甚至导致人员烫伤。
发明内容
本发明旨在克服现有技术的缺陷,提供一种提升抽背式汽轮机组***安全稳定运行的方法,
为了解决上述技术问题,本发明是这样实现的:
一种提升抽背式汽轮机组***安全稳定运行的方法,该机组***汽轮机的汽缸为双层缸结构,高中压外缸内部装有高压内缸、高压蒸汽室、中压蒸汽室、二套隔板套、前汽封和后汽封,其特征在于:
在机组启动前,将汽封圈进行工艺调整,将胀差从4mm提高至6mm,同时在缸体外部增加暖缸管道,先进行暖缸操作,确保汽轮机一次启动成功,顺利并网发电;
在机组运行过程中,对内缸第一隔板套、第二隔板套、中压蒸汽室出汽侧、进汽侧进行固有频率测试,同时测试各级隔板的固有频率及各级叶轮的固有频率,各级隔板频率及叶轮频率未出现在232Hz-243Hz之间,说明隔板及叶轮不是汽轮机振动的原因,两级隔板套由于自身刚度很高,通过敲击测试很难激起其固有频率振动,中压蒸汽室进汽侧频率稍高,出汽侧三个频率与汽机异常振动的频率比较接近,而且出汽侧很容易被激励,说明出汽侧的刚度明显偏弱;
首先,改变径向汽封体同第一级隔板套的连接方式,将原螺栓连接方式改为螺栓连接+焊接方式,增强二者的连接可靠性和径向汽封体的刚度,避开高频振动范围;
其次,在中压蒸汽腔室增加四个加强螺栓,将中压蒸汽腔室前后隔板连接,提高出汽侧的刚度,避开高频振动范围;
再次,将中压蒸汽室正上方、正下方、左右的四个挡汽板去除,消除蒸汽节流产生的“哨子效应”,产生高频,引起部件的高频振动;
最后,在第一隔板套腰围背部上进行补焊四个面积3平方厘米的搭子,在热态情况下使隔板套通过搭子受力于汽缸,增强隔板套的刚度,避开高频振动范围;
对第二个汽轮机的中压蒸汽室加固后进行固有频率测试,分别测试进汽侧上22.5度、67.5度及出汽侧上22.5度、67.5度,对比加固前的固有频率,中压蒸汽室固有频率提升;
根据前期汽轮机运行状态,调整径向的设计间隙,将间隙按设计下限或低于下限进行安装调整,减少汽封漏汽量,提高蒸汽的利用效率,同时消除蒸汽外漏现象。
本发明的有益效果是:自改造完成后至今,每次启动均能实现一次成功并网发电,机组运行平稳且能实现满负荷运行,运行期间机组各项参数良好,极大提高了公司的发电效益。
附图说明
图1为中压蒸汽室出汽侧固有频率测试图。
图2为中压蒸汽室进汽侧固有频率测试图。
图3为中压蒸汽室进汽侧上22.5度位置固有频率波形频谱图。
图4为中压蒸汽室进汽侧上67.5度位置固有频率波形频谱图。
图5为中压蒸汽室出汽侧上22.5度位置固有频率波形频谱图。
图6为中压蒸汽室出汽侧上67.5度位置固有频率波形频谱图。
具体实施方式
一种提升抽背式汽轮机组***安全稳定运行的方法,该机组***汽轮机的汽缸为双层缸结构,高中压外缸内部装有高压内缸、高压蒸汽室、中压蒸汽室、二套隔板套、前汽封和后汽封,
为实现机组顺利启运,并网发电,满足汽缸体膨胀要求。对厂家设计图纸进行充分研究探讨后,在不改变现有设备构造的情况下,将汽封圈进行工艺调整,将胀差从4mm提高至6mm,从技术层面降低开机要求,同时在缸体外部增加暖缸管道,机组启动前先进行暖缸操作,确保汽轮机一次启动成功,顺利并网发电。
在机组运行过程中,对产生高频振动的部位进行查找及测量,初步判断其产生异响的部位,并对该部位的内部部件图纸进行仔细研究,同时利用专业设备测振,结果如下:
对内缸1#隔板套、2#隔板套、中压蒸汽室出汽侧、进汽侧进行固有频率测试,同时测试各级隔板的固有频率及各级叶轮的固有频率,各级隔板频率及叶轮频率未出现在232Hz-243Hz之间,说明隔板及叶轮不是汽轮机振动的原因,两级隔板套由于自身刚度很高,通过敲击测试很难激起其固有频率振动,中压蒸汽室进汽侧频率稍高,出汽侧三个频率与汽机异常振动的频率比较接近,而且出汽侧很容易被激励,说明出汽侧的刚度明显偏弱。
表1 各部件固有频率表(Hz)
部位 | 2#隔板套 | 1#隔板套 | 中压蒸汽室进汽侧 | 中压蒸汽室出汽侧 |
主要频率 | 无法激振 | 无法激振 | 308.8、400、248.8 | 225、251.3、232.5 |
如图1、2所示:依据测量结果,经过研究探讨,决定对该部位的两个的部件提出了优化改进。
改变径向汽封体同第一级隔板套的连接方式,将原螺栓连接方式改为螺栓连接+焊接方式,增强二者的连接可靠性和径向汽封体的刚度,避开高频振动范围;
其次,在中压蒸汽腔室增加四个加强螺栓,将中压蒸汽腔室前后隔板连接,提高出汽侧的刚度,避开高频振动范围;
再次,将中压蒸汽室正上方、正下方、左右的四个挡汽板去除,消除蒸汽节流产生的“哨子效应”,产生高频,引起部件的高频振动;
最后,在第一隔板套腰围背部上进行补焊四个面积3平方厘米的搭子,在热态情况下使隔板套通过搭子受力于汽缸,增强隔板套的刚度,避开高频振动范围;
对2#机组中压蒸汽室加固后进行固有频率测试,分别测试进汽侧上22.5度、67.5度及出汽侧上22.5度、67.5度,固有频率见表2,各点敲击波形频谱图见图3-图6,对比加固前的固有频率,中压蒸汽室固有频率提升很多,频率大于13倍的转速频率,气流激振应该不会激起较高频率的振动。
表2 中压蒸汽室固有频率(Hz)
上22.5度 | 上67.5度 | |
进汽侧 | 683.8、691.3 | 683.8、691.3 |
出汽侧 | 690、683.8 | 690、683.8 |
根据前期汽轮机运行状态,结合开缸后汽封的磨损情况,通过分析及计算,在保证不碰磨的情况下,调整径向的设计间隙,将间隙按设计下限或低于下限进行安装调整,减少汽封漏汽量,提高蒸汽的利用效率,同时消除蒸汽外漏现象。
经过对问题的分析及探讨,按照优化方案进行实施后,两台机组分别改造完成。自改造完成后至今,每次启动均能实现一次成功并网发电,机组运行平稳且能实现满负荷(35MW)运行,运行期间机组各项参数良好。
通过本次优化改造,1#机组实现了从最高只能带7MW负荷到现在带35MW负荷运行,2#机组实现了从最高只能带24MW负荷到现在带35MW负荷运行,极大提高了公司的发电效益。
到目前为止,2台机组在各负荷下均没有再出现“异响”,曾经让各方都束手无策没有解决的问题,在我们的倾力攻关下得到了完美解决。
Claims (1)
1.一种提升抽背式汽轮机组***安全稳定运行的方法,该机组***汽轮机的汽缸为双层缸结构,高中压外缸内部装有高压内缸、高压蒸汽室、中压蒸汽室、二套隔板套、前汽封和后汽封,其特征在于:
在机组启动前,将汽封圈进行工艺调整,将胀差从4mm提高至6mm,同时在缸体外部增加暖缸管道,先进行暖缸操作,确保汽轮机一次启动成功,顺利并网发电;
在机组运行过程中,对内缸第一隔板套、第二隔板套、中压蒸汽室出汽侧、进汽侧进行固有频率测试,同时测试各级隔板的固有频率及各级叶轮的固有频率,各级隔板频率及叶轮频率未出现在232Hz-243Hz之间,说明隔板及叶轮不是汽轮机振动的原因,两级隔板套由于自身刚度很高,通过敲击测试很难激起其固有频率振动,中压蒸汽室进汽侧频率稍高,出汽侧三个频率与汽机异常振动的频率比较接近,而且出汽侧很容易被激起,说明出汽侧的刚度明显偏弱;
首先,改变径向汽封体同第一级隔板套的连接方式,将原螺栓连接方式改为螺栓连接+焊接方式,增强二者的连接可靠性和径向汽封体的刚度,避开高频振动范围;
其次,在中压蒸汽腔室增加四个加强螺栓,将中压蒸汽腔室前后隔板连接,提高出汽侧的刚度,避开高频振动范围;
再次,将中压蒸汽室正上方、正下方、左右的四个挡汽板去除,消除蒸汽节流产生的“哨子效应”,产生高频,引起部件的高频振动;
最后,在第一隔板套腰围背部上补焊四个面积3平方厘米的搭子,在热态情况下使隔板套通过搭子受力于汽缸,增强第一隔板套的刚度,避开高频振动范围;
对汽轮机的中压蒸汽室加固后进行固有频率测试,分别测试进汽侧上22.5度、67.5度及出汽侧上22.5度、67.5度,对比加固前的固有频率,中压蒸汽室固有频率提升;
根据前期汽轮机运行状态,调整径向的设计间隙,将间隙按设计下限或低于下限进行安装调整,减少汽封漏汽量,提高蒸汽的利用效率,同时消除蒸汽外漏现象。
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