CN101649370A - 一种转炉补炉后的第一炉的冶炼方法 - Google Patents

一种转炉补炉后的第一炉的冶炼方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101649370A
CN101649370A CN200810012739A CN200810012739A CN101649370A CN 101649370 A CN101649370 A CN 101649370A CN 200810012739 A CN200810012739 A CN 200810012739A CN 200810012739 A CN200810012739 A CN 200810012739A CN 101649370 A CN101649370 A CN 101649370A
Authority
CN
China
Prior art keywords
converter
slag
amount
furnace
fettling
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN200810012739A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101649370B (zh
Inventor
张军
李镇
王鹏
张越
郭猛
张志文
王鹏飞
毛志勇
孟宪娟
孙艳霞
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Angang Steel Co Ltd
Original Assignee
Angang Steel Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Angang Steel Co Ltd filed Critical Angang Steel Co Ltd
Priority to CN2008100127399A priority Critical patent/CN101649370B/zh
Publication of CN101649370A publication Critical patent/CN101649370A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101649370B publication Critical patent/CN101649370B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)

Abstract

本发明涉及一种转炉补后的炉第一炉的冶炼方法。其特征是在冶炼第一炉时,加入废钢量12%~13%,轻烧白云石加入量为18-24kg/t,活性白灰加入量为36-44kg/t,铁皮球和铁矾土适量。该方法通过调整热平衡、改进副原料的加入方案等措施,使终点磷超标的几率大大降低,保证了转炉大生产过程中的产品质量和生产效率。

Description

一种转炉补炉后的第一炉的冶炼方法
技术领域
本发明涉及一种转炉补后的炉第一炉的冶炼方法。
背景技术
转炉经过长期的连续冶炼后,由于受到铁水、废钢加入时的冲击及出钢过程中钢水的浸泡和冲刷,加料侧和出钢侧部不可避免的受到侵蚀,为了维护转炉高炉龄、定期的进行炉衬维护,常常在转炉出钢、溅渣完毕后,将炉渣完全倒掉,在转炉加料侧或出钢侧加入镁质补炉料,再将料烧结使之与转炉炉衬结合的护炉工艺习惯上被称为“转炉补炉”。转炉补炉可以保护转炉炉衬不被过度损坏,有效提高转炉寿命。此外,还可以提高转炉作业率,减少耐材消耗,降低钢的生产成本,但由于加入了大量的补炉泥料,使转炉炼钢时的成渣过程和转炉渣的成分发生变化,给钢水纯净度的提高带来了不利影响,突出的问题之一是,转炉大补炉后冶炼第一炉钢时磷容易偏高,由于补炉第一炉磷高的问题一直没有理想的控制措施,屡屡造成改钢、热回收事故的发生,给炼钢生产带来了很大被动。为此只能通过补炉第一炉必须等样的方式解决,但是这也不能从根本上解决磷高的问题,既造成了生产时间的浪费,也不能适应当今短流程、快节奏的生产方式,磷高问题已成为制约生产的头等难题,研究如何降低转炉大补炉后冶炼第一炉钢时的磷含量具有现实意义。
通过脱磷原理可知,增大转炉脱磷效果的有效措施包括有合适的熔渣碱度、合适的渣中FeO含量、合适的冶炼过程温度,良好的动力学条件等,为此,如何优化各项参数和工艺,达到理想的脱磷效果,是解决问题的关键所在。
发明内容
本发明的目的是提供一种转炉补炉后的第一炉的冶钢方法,该方法通过调整热平衡、改进副原料的加入方案等措施,使终点磷超标的几率大大降低,保证了转炉大生产过程中的产品质量和生产效率。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案实现:
一种转炉补炉后的第一炉的冶炼方法,其特征在于,在冶炼第一炉时,加入废钢量12%~13%,轻烧白云石加入量为18-24kg/t,活性白灰加入量为36-44kg/t,铁皮球和铁矾土适量。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1)补炉第一炉的冶炼不再等样出钢,提高了生产效率。
2)解决了等样过程中高温钢水泡炉衬带来的损害。
3)补炉第一炉终点磷的质量百分比均值由原来的0.014%降至0.010%,有效的减少了质量事故的发生几率。
4)转炉终渣氧化镁含量均值由10.09%降至9.15%,没有对炉衬造成损害。
具体实施方式
正常炉次和补炉第一炉的终点渣样组分组成如下表所示,相同铁水条件下,加入相同的渣料,终渣成分是不同的,补炉第一炉的炉次碱度偏低、MgO含量偏高。
组分 CaO(%)  SiO2(%)  FeO(%)  MgO(%)
正常炉次 35-50  11-16  18-28  8.5-9.5
补炉第一炉 30-45  11-16  18-28  9.5-10.5
补炉料中MgO>75%,补炉后再次生产时,尽管补炉料基本上已经在炉衬上烧结,但有时因为烧结时间不够或冶炼时炉渣偏稀等原因,会造成补炉料在冶炼过程中脱落。正常情况下,MgO在转炉终渣的饱和溶解度为8.5%~9.5%,在冶炼过程中当补炉料脱落时,MgO的含量超过了这一饱和溶解度值后,会以固态的形式析出,增加了过程炉渣的粘度,降低了炉渣的流动性,恶化了脱磷反应的动力学条件,从而不利于终渣去磷反应的进行。所以应减少轻烧白云石的加入量。
补炉第一炉的终渣碱度偏低,而补炉第一炉更需要高碱度熔渣,保证去磷效果,也能减少终渣MgO对终点[P]含量的影响。所以,应把减少的轻烧白云石量转化为等量的活性白灰加入,保证终渣碱度在3.0以上。
控制转炉熔池均匀升温是提高脱磷效率的关键。熔池温度过高,不利于去磷;熔池温度过低,则不利于化渣,反而影响去磷效率。因此,控制过程温度对脱磷尤为重要。由于补炉后炉温较正常要低,导致过程温度较低,不利于化渣,从而导致转炉终点[P]偏高。所以,在相同铁水条件下,减少废钢比例,由原来的15%~16%减少到12%~13%。目的是通过调整热平衡,保证转炉熔池均匀升温。
转炉补炉第一炉,炉渣发粘,易造成低温“返干”,所以应加入部分化渣材料,铁皮球和铁矾土是目前应用较广泛的化渣材料,前期加入一定数量的铁皮球,增加渣中FeO含量,因为脱磷主要是靠磷酸钙的形成,而FeO则是生成稳定磷酸盐的最主要化合物之一,加入铁皮球后,充分利用前期温度低、渣中FeO高、碱度适中的有利条件,高效去磷。吹炼至5~6min,渣况一般较好,此时进行碳氧化高峰期,渣中FeO正在大量消耗,逐渐降低,此时分批量加入部分铁矾土是必要的,铁矾土含有FeO和AL3O2,用以稀渣、补充快速消耗的FeO。
本发明通过一系列措施有效弥补了修补料给钢水带来的影响,具体为:
1、减少废钢装入比例,废钢与铁水的百分比为12%-13%。一部分平衡由于补炉造成的温度损失,另外还要保证铁皮球和铁矾土的加入。
2轻烧白云石的加入量为18-24kg/t,控制转炉终渣MgO含量在10%以下。
3把减少的轻烧白云石数量转换成活性白灰加入,活性白灰加入量为36-44kg/t,保证转炉终渣碱度控制在3.0以上。
4为了保证良好的动力学条件,在冶炼前期加入铁皮球和铁矾土,增加渣中活性物质,促进化渣,达到前期脱磷的目的。
铁皮球和铁矾土的加入量如下表所示:
Figure G2008100127399D00031
以260吨转炉补炉后加料量为例,第一炉的数据见下表:
Figure G2008100127399D00032

Claims (1)

1、一种转炉补炉后的第一炉的冶炼方法,其特征在于,在冶炼第一炉时,加入废钢量12%~13%,轻烧白云石加入量为18-24kg/t,活性白灰加入量为36-44kg/t,铁皮球和铁矾土适量。
CN2008100127399A 2008-08-11 2008-08-11 一种转炉补炉后的第一炉的冶炼方法 Active CN101649370B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2008100127399A CN101649370B (zh) 2008-08-11 2008-08-11 一种转炉补炉后的第一炉的冶炼方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2008100127399A CN101649370B (zh) 2008-08-11 2008-08-11 一种转炉补炉后的第一炉的冶炼方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101649370A true CN101649370A (zh) 2010-02-17
CN101649370B CN101649370B (zh) 2012-06-13

Family

ID=41671694

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2008100127399A Active CN101649370B (zh) 2008-08-11 2008-08-11 一种转炉补炉后的第一炉的冶炼方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101649370B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101775458A (zh) * 2010-03-18 2010-07-14 武汉钢铁(集团)公司 控制转炉大修补后第一炉钢液中外来夹杂物的方法
CN102994685A (zh) * 2011-09-19 2013-03-27 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 一种炼钢转炉的开炉方法
CN108570526A (zh) * 2018-03-28 2018-09-25 马鞍山钢铁股份有限公司 一种转炉非常态冶炼的控制方法
CN114574656A (zh) * 2022-03-18 2022-06-03 重庆钢铁股份有限公司 一种修补转炉的方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1040128C (zh) * 1996-12-05 1998-10-07 冶金工业部钢铁研究总院 转炉溅渣护炉方法
CN101177720A (zh) * 2007-12-17 2008-05-14 南京钢铁股份有限公司 转炉高氧化性炉渣的溅渣护炉方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101775458A (zh) * 2010-03-18 2010-07-14 武汉钢铁(集团)公司 控制转炉大修补后第一炉钢液中外来夹杂物的方法
CN101775458B (zh) * 2010-03-18 2012-08-15 武汉钢铁(集团)公司 控制转炉大修补后第一炉钢液中外来夹杂物的方法
CN102994685A (zh) * 2011-09-19 2013-03-27 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 一种炼钢转炉的开炉方法
CN102994685B (zh) * 2011-09-19 2014-01-08 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 一种炼钢转炉的开炉方法
CN108570526A (zh) * 2018-03-28 2018-09-25 马鞍山钢铁股份有限公司 一种转炉非常态冶炼的控制方法
CN114574656A (zh) * 2022-03-18 2022-06-03 重庆钢铁股份有限公司 一种修补转炉的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101649370B (zh) 2012-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101555537B (zh) 一种半钢炼钢的方法
CN104911295B (zh) 一种转炉少渣料加入的冶炼方法
CN102776313B (zh) 利用低温低硅铁水在转炉中冶炼高磷钢的方法
CN102965463B (zh) 一种转炉高效脱磷的工艺
CN102162019B (zh) 一种含钒铁水多段组合式预处理的方法
CN102212643A (zh) 一种转炉少渣冶炼工艺
CN103352101B (zh) 一种转炉低成本冶炼工艺
CN105671248A (zh) 一种转炉高效脱磷的冶炼方法
CN102952915B (zh) 一种含磷钢的转炉冶炼方法
CN104762435A (zh) 一种提高转炉铁水比降低冶炼成本的方法
CN101649370B (zh) 一种转炉补炉后的第一炉的冶炼方法
CN102534093A (zh) 转炉冶炼过程中两阶段副原料模型的控制方法
CN111593162A (zh) 转炉压渣剂及其使用方法
CN107058679A (zh) 一种稳定半钢质量的方法
CN112126738A (zh) 一种转炉低温低硅铁水的吹炼方法
CN107475470B (zh) 一种高炉在护炉状态下使用高比例球团的休风方法
CN101824508B (zh) 电炉冶炼的造渣方法
CN102634626B (zh) 一种降低转炉石灰消耗量的方法
CN110643760B (zh) 一种超高Al2O3炉渣的高炉冶炼方法
CN108624734A (zh) 一种控制转炉少渣冶炼工艺中脱碳渣循环炉数的方法
CN109112250B (zh) 一种半钢冶炼转炉终渣炉内气化脱磷及循环利用方法
CN113088617B (zh) 一种转炉炼钢方法
CN112111622A (zh) 一种转炉低铁水消耗的吹炼方法
CN105177217A (zh) 一种降低转炉冶炼钢渣渣量的工艺
CN103031409B (zh) 一种利用精炼炉除尘灰炼钢脱氧的新工艺

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant